Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Января 2013 в 12:32, курсовая работа
ОАО "Варьеганнефть", образованное в 1993г. на базе НГДУ "Варьеганнефть", является держателем 2-х лицензий на право добычи углеродного сырья (по Варьеганскому и Ново-Аганскому месторождениям, со сроком действия до 2013 г.), одной лицензии на поиск и добычу нефти и газа ( по Калиновому месторождению, со сроком действия до 2024 г.) и одной лицензии на геологическое изучение недр, разведку и добычу углеродного сырья ( по Валюнинскому месторождению, срок действия лицензии – 2026 г.)
3-аварии , 1-смятие ЭК , 1-остановлена из-за бурения . Запущены из бездействия
3 скважины.
За 2003 г. было сделано 29 скв./опер. (18ЩПСК и 11ПС ) на 15 скважинах. По 8-ми скважинам обрабатываемым с 2000г. накопленное количество закаченного технологического раствора составило от 7 до 12,5 тыс. м3 . Реагирующий фонд вырос с 63 до 69 скв. (в т. ч. 2 скв. за счёт увеличения охвата воздействием и 6 скв. запущены из бездействия). Выбыло 2 скважины :
1-авария ЭЦН , 1-перевод на другой пласт для проведения ГРП .
Нагнетательный фонд сократился с 16 до 14 скважин (1-авария ,1-из-за бурения), что отрицательно сказалось на результатах в 2003 года. Эффект за 2003г. составил 40 тыс. т нефти (в т. ч. переходящий с2002г. – 13,6 тыс. т).
В 2004г. планируется провести 31 скв./опер. на 16 скв., запустить 1скв. под закачку из бездействия и получить эффект 48,95 тыс. т нефти ( в т. ч. 13,3 тыс. за счёт обработок 2003г. ) .
Работы на этом участке были начаты в июле 2002г.В 2003г. было обработанно 11 нагнетательных скважин ( 10-ЩПСК и 1-ПС ) с закачкой от 700 до 2200 м3 технологического раствора. Реагирующий фонд уменьшился с 27 до 25 скважин (введена 1 скв. приобщением и остановлено 3 скв. – 100% воды ).
Нагнетательный фонд вырос с 9 до 10 скв.( 2скв. выбыли из-за аварий , 3скв. запущены из бездействия .
Данный участок характеризуется стабильной и близкой к оптимальной системой разработки по этому наблюдается плавный рост эффекта после обработок , выход на пик в течении 3-4 месяцев и плавное снижение эффекта .За 2003г. эффект составил 21,4 тыс. т нефти ( в т. ч. 8,4 тыс. тонн переходящего эффекта с 2002г. ) .В 2004 году на рассматриваемом участке планируется провести 12 скв./опер. на 12-ти нагнетательных скважинах, запустить под закачку 2 скв. из бездействия и получить эффект 21,2 тыс. т нефти ( в т. ч. 4,7 тыс. т от обработок 2003г.).
С целью оценить технологическую и экономическую целесообразность проведения работ по ФХВ на других пластах Варьёганского месторождения было выделено 3-и участка ( 2-а Б8-01 и 1-н Б5 ). В декабре 2003г. было обработаны 3-и нагнетательные скважины «северного» участка пласта Б8-01 .
В 2004г. планируется провести 14 скв./опер. на 14-ти нагнетательных скважинах пласта Б8-01 с эффектом 13,4 тыс. т нефти и на 3-х скважинах пласта Б5 с эффектом 2,1 тыс. т.
Всего в 2004г. запланированно провести 60 скв./опер. на 45нагнетательных скважинах с ожидаемым эффектом 85,65 тыс. тонн нефти ( в т. ч. 21,95 тыс. т от обработок 2003г. ) с переходящим эффектом в 2005г. - 34,3 тыс тонн нефти .
ГРП
Проведение ГРП на Варьеганском месторождении было начато в 1999г. силами компании «BJ-сервис». В 1999г. было проведено 13 операций с успешностью 92% доп. добыча составила 36.68 тыс.тонн. Накопленная добыча на 1.01.02г. составила 160.54 тыс.т.
В 2000г. проведено 2 операции с успешностью 50 % доп. добыча составила 3 тыс.т. Накопленная добыча на 1.01.02г. составила 4.75 тыс.т.
В 2001г. компанией «Ньюко» было проведено 57 операций с успешностью 100%. Дополнительная добыча составила 90.4 тыс.тонн средняя эффективность на 1 скв/операцию составила 19.2 тонн/сут.
Работы проводились на 4 объектах – ЮВ2, ЮВ1(1-2), БВ10, БВ8(0-1).
По объекту ЮВ2 проведена 1 операция дополнительная добыча составила 1.34 тыс.т.
По объекту ЮВ1(1-2) проведено 10 операций дополнительная добыча составила 22.5 тыс.т.
По объекту БВ10 проведено 28 операций дополнительная добыча составила 51.8 тыс.т.
По объекту БВ8(0-1) проведено 18 операций дополнительная добыча составила 17.68 тыс.тонн
При этом существовал ряд факторов, которые могли отрицательно повлиять на успешность работ:
- плохое качество крепления скважин при их строительстве.
- по ряду пластов малая мощность непроницаемых прослоев до обводненных интервалов.
- близость нагнетательных
- близость ВНК.
Стопроцентная успешность проведения работ достигнута благодаря:
-Тщательному подбору скважин.
- Моделированию разрыва.
-Контролю за соблюдением
технологии при проведении
В 2002г. было произведено 100 ГРП. Дополнительная добыча нефти составила 172,5 тыс. тонн или 1816 т/скв. (5 скважин запущено в 2003году ). Это практически аналогично эффективности 2001 года - 1644 т/скв. (с учётом того, что в 2001г. работы по ГРП были начаты с марта ). Несмотря на то. что средний запускной эффект упал с 23,4 т/сут. – 2001г. до 14,8 т/сут. – 2002г ., эффективность проведённых ГРП не снизилась( это показывает средний накопленный эффект на одну скважину ), что обусловленно более стабильной работой скважин.
С целью повышения эффективности проведения ГРП во второй половине 2002г. были сделаны 31 ГРП с увеличенным количеством пропанта ( от 10 до 30тонн). На первых 6-ти скважинах эффективность была очень низкой (эффект при запуске составлял от 1 до 6 т/сут. ), что объясняется отработкой технологии .На остальных 25-ти скважинах (все пласт Б10 ) удалось увеличить эффект при запуске до 18,2 т/сут., что на 4,6 т/сут. выше, чем на остальных скважинах – 13,6 т/сут.
В 2003г. было проведено 111 ГРП . Дополнительная добыча нефти составила 356,5 тыс. тонн или 3212 т/скв ( 1 скважина запущена в 2004 году ).Несмотря на то , что успешность операций резко снизилась ( 29 ГРП признаны неуспешными :
21-получена вода ; 3- низкий дебит ; 5- после проведения мини-ГРП основной не проводился из-за опасности получить воду ) эффект на одну операцию вырос в 1,77 раза по сравнению с 2002г. Так же вырос средний эффект при запуске с 14,8 т/сут. до 24 т/сут. Основным объектом проведения ГРП являлся пласт Б8-01 84 скважины , Б10 – 24 скважины , Ю1- 2скважины и Ю2 - 1скважина .20 ГРП являлись повторными ( 14 по Б10 , 5- Б8-01 . 1- Ю1 ). Большой процент неуспешности связан в первую очередь с плохим цементажом ЭК и низкой эффективностью ремонтно-изоляционных работ. Увеличить эффект удалось за счёт оптимизации технологии проведения ГРП .
На 2004 год запланировано провести 72 ГРП и получить 215,8 тыс. т дополнительной добычи.
В 2003 году предприятие проводило геологоразведочные работы за счет собственных средств.
Работы проводились по двум
статьям: сейсморазведочные
Сейсморазведочные работы.
В отчетном
году проведены
Закончена
обработка и интерпретация
Общая стоимость выполненных работ составила 47 ,1 млн. руб.
По Варьеганскому месторождению:
- составлен Проект доразведки , который прошел Геолэкспертизу и экспертизу Горгостехнадзора ( ЗАО «Лад-Инвест»)
По Валюнинскому лицензионному участку:
Стоимость выполненных НИР составляет 31,1 млн. руб.
Суммарный объем выполненных геологоразведочных работ по предприятию за 2003 год – 78,2 млн. руб.
На 2004 год планируется проведение следующих работ:
Геологический отчет
за 2003 год.