Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Июня 2015 в 16:17, реферат
На газовых месторождениях севера Западной Сибири в скважины, пробуренные на сеноманские отложения, обычно спускают эксплуатационные колонны диаметром 168 или 219 мм до глубины 1100…1500 м и цементируют до устья. При этом последующая эксплуатация каждой третьей скважины сопровождается наличием межколонных давлений. Одной из причин их возникновения является разгерметизация цементной оболочки за эксплуатационными колоннами.
- -
В.В. Вялов, Е.Г. Леонов, С.И. Райкевич
( Ф. "Тюменбургаз", РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина,
ЗНГДУ "Ямбурггаздобыча" )
Испытания герметичности обратных клапанов
и эксплуатационных
колонн ( на примере сеноманских скважин
Заполярного НГКМ )
На газовых месторождениях севера Западной Сибири в скважины, пробуренные на сеноманские отложения, обычно спускают эксплуатационные колонны диаметром 168 или 219 мм до глубины 1100…1500 м и цементируют до устья. При этом последующая эксплуатация каждой третьей скважины сопровождается наличием межколонных давлений. Одной из причин их возникновения является разгерметизация цементной оболочки за эксплуатационными колоннами.
Герметичность цементного кольца можно в значительной мере сохранить, если с момента потери подвижности тампонажного раствора за колонной в период ОЗЦ и в течение дальнейших работ поддерживать в колонне давление близкое к тому, которое она будет испытывать во время эксплуатации. Если после затвердевания раствора не выполняется это условие, то существенное увеличение внутреннего давления и соответственно диаметра колонны может вызвать разрушение ( растрескивание ) цементного камня, а уменьшение – привести к образованию зазора между колонной и цементной оболочкой [ 1, 2 и др.]. Наличие флюидопроводящих каналов в виде продольных трещин и ( или ) зазора обуславливает негерметичность цементного кольца.
В настоящей статье рассмотрены две важные технологические операции ( опрессовка колонны и проверка закрытия обратного клапана ), реализация которых может сопровождаться несвоевременным повышением давлений в колонне. Особенно не вовремя большое давление создают в колонне после ОЗЦ при традиционной опрессовке по правилам безопасности [ 3, 4 ]. При этом вблизи башмака давление превышает пластовое в два раза. В результате цементный камень может разрушиться. Также сильно повышают внутреннее давление в колонне при негерметичном обратном клапане. Если отсутствует или не закрывается обратный клапан, в цементировочной головке вынуждены поддерживать избыточное давление. Вследствие этого цементная оболочка формируется с увеличенным внутренним диаметром при расширенной колонне. Позднее при эксплуатации скважины, когда давление в колонне снизится, между цементным кольцом и колонной может образоваться зазор. При этом прочность отрыва поверхности колонны, покрытой глинистой пленкой от цементного камня, пренебрежимо мала.
По нашей рекомендации с 1996 г. на месторождении начиная со скв. 109.4 внедряется опрессовка колонн непосредственно после сигнала " стоп ". К настоящему времени в начале ОЗЦ опрессовано более 200 эксплуатационных колонн. Однако оказалось, что эффективность этой операции на некоторых скважинах снижается из-за незакрытия ( негерметичности ) обратных клапанов. Колонны, в которых клапан не сработал, вынуждены оставлять в период ОЗЦ под нежелательным рабочим давлением (9 … 10 МПа ) в цементировочной головке.
Рассмотрим фактические результаты операций по опрессовкам колонн и проверке обратных клапанов в начале ОЗЦ. Для выполнение их используется следующий порядок работ.
1.1. Приток
отдаваемой скважиной жидкости
обычно прекращается при
1.2. Если
же давление в головке
2.
Проверяют герметичность
2.1. Осматривают соединения арматуры головки. Особое внимание обращают на герметичность пробковых кранов и присоединительных резьб переводника между головкой и колонной. Утечки жидкости должны отсутствовать, так как они негативно могут повлиять на оценку герметичности непосредственно самой колонны.
2.2. Колонна вместе с головкой считаются герметичными, если в течение 30 мин давление на манометре головки падает менее чем на 0,5 МПа [ 3, 4 ].
3. Если не закрывается клапан и ( или ) негерметична колонна, то во время ОЗЦ поддерживают в головке рабочее давление ( Рр ).
Рассмотрим на конкретных примерах использование приведенной выше последовательности испытания клапанов и колонн ( см. п.п. 1 ¸ 3 ).
На рис. 1 ¸ 4 показаны характерные случаи изменения во времени t давления Рг в цементировочной головке с момента, предшествующего посадке пробки и в начальный период ОЗЦ на скв. 202.5, 202.2, 208.0 и 209.4 Заполярного месторождения. Зависимости давления Рг (t) записаны с помощью датчика станции ГТК, присоединенного к манометру на головке. Интерпретация вида кривых Рг (t) обусловлена различными сочетаниями негерметичностей обратного клапана, наземной обвязки и эксплуатационной колонны.
На рис. 1 приведена хронограмма Рг (t), снятая при цементировании и в начале периода ОЗЦ на скв. 202.5. Она лучшая по сравнению с другими на рис. 2 – 4, так как свидетельствует о герметичности клапана и колонны с
головкой. Согласно кривой Рг (t) рабочее давление в конце цементирования составило 9,3 МПа. При посадке пробки давление поднялось до 11,8 МПа. Для проверки закрытия обратного клапана в момент t = 49 мин открыли верхний кран на цементировочной головке. В течение 0,5 мин давление снизилось до атмосферного и в мерник пробочного агрегата скважина отдала 0,2 м3 продавочной жидкости, что свидетельствует о герметичности клапана. Полученный на этой и других скважинах объем отдачи жидкости (V* £ 0,2 м3) при падении давления до атмосферного принят предельно допустимым объемом, характеризующим закрытие клапана в 168 мм колонне. В момент t = 57 мин начали, и к моменту t = 58 мин завершили повышение давления до требуемого для опрессовки колонны ( Рн = 14,7 МПа > Pоп = 12,6 МПа ). Оставили колонну под давлением на 38 мин. Поскольку к моменту t = 90 мин давление в колонне упало лишь на 0,4 МПа, ее вместе с головкой признали герметичной. В течение 1,0 мин снизили давление на устье до атмосферного (закрыли клапан), чтобы во время ОЗЦ затвердевание раствора проходило в более благоприятных условиях (при минимально возможном давлении в колонне и меньшем ее диаметре). В целом, на опрессовку клапана и колонны затратили примерно 45 мин. Таким образом, с учетом некоторого запаса времени для цементирования следует применять растворы, которые после сигнала " стоп " теряют подвижность через 55 – 60 мин.
Из хронограммы Рг (t), записанной на рис. 2, при цементировании и опрессовках в скв. 202.2 видно, что обратный клапан и колонна вместе с головкой герметичны. Обнаружены утечки жидкости в узлах наземной обвязки.
На данной скважине, начиная с t = 49 мин до t = 58 мин, два раза проверили клапан. Установили, что он закрывается. К моменту t = 58 мин подняли давление до требуемого ( Pн = 13,2 МПа > Pоп = 12,6 МПа) для опрессовки колонны. Из-за изношенности и частых отказов пробковыми кранами стараются пользоваться реже. Поэтому нижний кран головки оставили открытым. Под опрессовочным давлением оказались все соединения нагнетательной линии и клапанная коробка блок манифольда.
Наблюдения с момента t = 58 мин до t = 80 мин показали, что в течение 22 мин давление в головке упало с 13,2 до 12,4 МПа. Таким образом, выяснилось, что негерметичными являются колонна и (или) наземная обвязка. Чтобы исключить влияние последней и получить однозначный результат, в третий раз подняли давление до опрессовочного и в момент t = 87 мин, несмотря на возможную разгерметизацию при вращении пробки закрыли кран на головке. До t = 128 мин давление не изменилось, т.е. колонна вместе с головкой и кранами оказались герметичными. В течение 0,5 мин давление в колонне уменьшили до атмосферного (закрыли клапан), чтобы цементный раствор затвердевал также, как и в скв. 202.5 в более благоприятных условиях. Распространенный случай на скв. 202.2 показывает, что при опрессовке колонны следует отключать наземную обвязку, перекрывая пробковые краны на головке, надежность которых нуждается в повышении.
На рис. 3 показана хронограмма опрессовок на скв. 208.0. Она свидетельствует, что не закрывается клапан и негерметична колонна.
Положение кривой Рг (t) обусловлено тем, что при рабочем давлении 7,3 МПа в момент t = 48 мин открыли кран на верхнем отводе головки. К моменту 50 мин скважина отдала 0,7 м3 > V* = 0,2 м3 жидкости при снижении давления в головке до 5 МПа, т.е. клапан не закрылся. В момент t = 52 мин давление подняли до 14,7 МПа и, к моменту 58 мин снизили до требуемого (13,8 МПа) для опрессовки колонны. В момент t = 56 мин закрыли кран на головке и начали опрессовку колонны. В течение 25 мин к моменту t = 80 мин давление снизилось до Pк = 12,1 МПа. Также как и клапан, колонна оказалась негерметичной и оставлена на ОЗЦ под давлением 10,0 МПа.
На рис. 4 приведена зависимость Рг (t) при опрессовках на скв. 209.4. При их выполнении установлено, что не срабатывает обратный клапан, а колонна герметична. В период времени от 40 до 44 мин. Продавка цементного раствора была осложнена разгерметизацией резьбового соединения наземной обвязки.
Рабочее давление
составляло 9,6 МПа. При посадке пробки
сигнал
" стоп " зафиксирован в момент t =
52 мин при давлении 13,8 МПа. В момент t = 53
мин открыли кран на верхнем отводе. К
моменту t = 55 мин из скважины вернулась
жидкость в объеме 0,5 м3 при падении давления до 6,1 МПа. Вторая
попытка закрыть клапан также окончились
безуспешно. В момент t = 70 мин подняли
давление до величины 13,3 МПа , требуемой
для опрессовки колонны. Закрыли краны
на головке, тем самым отключив наземную
обвязку. В течение 30 мин падение давления
в колонне не превысило
0,5 МПа. Поэтому она признана герметичной.
На ОЗЦ колонну оставили под рабочим давлением
10 МПа, т.к. клапан не закрылся.
2
1
4
16
5
6
15 7 9
8 10
11
14 13 12
Рис. 5 Стенд для испытания обратных клапанов:
1- корпус; 2, 7- кран; 3, 5- манометр; 4- обратный клапан; 6- штуцер; 8, 10- линия низкого давления; 9- осреднительная емкость; 11- цементировочный агрегат; 12, 16- линия высокого давления; 13- блок монифольда; 14- станция контроля цементирования (СКЦ); 15- напорный коллектор.
Из-за случаев незакрытия обратных клапанов в тампонажном управлении ООО " Тюменбургаз " изготовлен стенд для проверки работоспособности и выявления причин отказа клапанов (*). На рис. 5 приведена принципиальная схема стенда. Основным его узлом служил сменный корпус 1, изготовленный из резьбовых концов и муфты обсадных труб диаметром 168 или 219 мм. В муфтовом соединении устанавливали обратный клапан 4 соответствующего типа и диаметра. Верхнюю половину корпуса обвязывали напорным трубопроводом 16 на быстроразборных соединениях с напорным коллектором 15 блока манифольда 13. К датчикам расхода и давления жидкости последнего также присоединяли станцию контроля цементирования 14. Напорным трубопроводом 12 обвязывали цементировочный агрегат 11 с блоком манифольда 13. Нижняя половина корпуса 1 присоединялась сливным трубопроводом 8 к осреднительной емкости 9, из которой по приемному трубопроводу 10 отбирал раствор цементировочный агрегат. Для повышения давления в клапане на выходе из нижней половины корпуса в трубопровод 8 устанавливали штуцер 6 диаметром 8 мм. В период экспериментов измеряли плотность и температуру проб тампонажного раствора, отобранных из осреднительной емкости. Параллельно с СКЦ давление на входе в корпус определяли манометром 3. На выходе из корпуса во время циркуляции раствора и опрессовки клапана давление измеряли манометром 5.
Режимы испытания клапанов на стенде выбраны близкими к реальным условиям процесса цементирования эксплуатационных колонн сеноманских скважин на месторождении. В каждом из четырех экспериментов циркулирующий раствор взаимодействовал с клапаном в течение 2,0 … 2,7 часа, при расходе 8 л/с, температуре 24 … 28 °С и давлении 8,5 МПа. Давление опрессовки клапана составляло 12,5 МПа.
(*) Стендовые исследования проведены совместно с В. Б. Лазаревым.
Методика выявления отказов (незакрытия) обратных клапанов заключалась в следующем. Монтировали один из двух сменных корпусов 1 с соответствующим типом и диаметром клапана 4. В емкости 9 на 4% водном растворе CaCl2 затворяли 2,5 … 3,5 м3 цементного раствора, облегченного вермикулитом (ЦВС) или алюмосиликатными микросферами (МС). После выравнивания плотности, раствор из емкости 9 по трубопроводу 10 отбирали агрегатом 11 и нагнетали по линии 12 через блок 13, линию 16, кран 12, обратный клапан 4, штуцер 6, кран 7, линию 8 в емкость 9. Таким образом, раствор циркулировал в течение 2,0 … 2,7 часа по замкнутом циклу. После каждого эксперимента проверяли герметичность клапана, для чего агрегат 11 переобвязывали с краном в нижней половине корпуса. При атмосферном давлении в верхней половине корпуса повышали давление на клапан до требуемого при опрессовки (12,5 МПа). Если значение давления, зафиксированного манометром 5 сохранялось в течение 3-х минут, то клапан считали закрытым (герметичным). В таблицу сведены результаты экспериментов, которые показали, что ЦКОД закрываются, а тарельчатые клапаны не срабатывают.
Информация о работе Испытания герметичности обратных клапанов и эксплуатационных колонн